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針織印染行業(yè)節能減排技術(shù)探討2021-11-10 常州旭榮針織印染有限公司 王存山 左凱杰 劉慧清 馬方方 摘要:針對目前印染行業(yè)關(guān)心的節能減排技術(shù),文中以全滌面料為例,從原材料、坯定條件、前處理、染料選用、敏感色系、染色條件等方面介紹了本廠(chǎng)在提高染色一次成功率方面的措施;從無(wú)管式自動(dòng)滴定系統、Datacolor測配色系統、染整中央SPC監控系統、染助劑自動(dòng)輸送系統介紹了自動(dòng)化設備的應用;從中水回用裝置設計、工藝、 水質(zhì)、成本等方面介紹印染專(zhuān)用污水回用技術(shù)的應用及其節能減排效果。結果表明,自動(dòng)化設備的應用使人工異常率從6.0%下降到3.0%,降低了生產(chǎn)錯誤率提升了生產(chǎn)效率;中水回用裝置的應用使生產(chǎn)節能減排效果顯著(zhù), 大大節約了生產(chǎn)成本,具有明顯的經(jīng)濟效益。 關(guān)鍵詞:染整;節能減排;染色一次成功率;自動(dòng)化;污水回用 印染行業(yè)規范條件(2017版)明確規定:印染行業(yè)必須推進(jìn)節能減排清潔生產(chǎn),向技術(shù)密集、 資源節約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展,要采用技術(shù)先進(jìn)、 節能環(huán)保設備,主要工藝參數實(shí)現在線(xiàn)檢測和自動(dòng)控制,鼓勵采用染化料自動(dòng)配液輸送系統,間歇式染色設備浴比應滿(mǎn)足1:8以下的工藝要求,采用四新工藝,產(chǎn)品合格率達到95%以上,針織物染整的新鮮取水量≤90噸/噸布。加之目前的環(huán)保高壓之下,一 大批沒(méi)有技術(shù)儲備的印染企業(yè)不堪重負,出現嚴重虧損、倒閉現象,因此如何采用新工藝、新技術(shù)、新流程以及有效的工廠(chǎng)管理做到真正的節能減排,是擺在印染企業(yè)面前的一項嚴峻課題。我司在生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)對生產(chǎn)工藝、設備的改進(jìn),在水、電、汽節能減排技術(shù)方面積累了一定的經(jīng)驗,與各位同行分享。 1提升染色一次成功率 筆者認為提高染整的一次成功率對于節能減排意義重大,此處的一次成功率包含顏色和布面兩個(gè)部分,據統計返修一缸滌綸布,無(wú)論返修顏色還是布面,成本至少增加100%;如果返修一缸全棉布種的色花,成本將會(huì )增加25%。故提高染整的一次成功率, 對每一個(gè)染廠(chǎng)來(lái)說(shuō)都尤為重要和緊迫,下面以全滌( 含氨綸面料)面料為例介紹我司提高染色一次成功率的一些做法和工藝。 1.1原材料 滌綸纖維的結構特點(diǎn)決定了不同批號纖維織成的滌綸面料之間的染色差異性很大,所以同一訂單,滌綸紗換批號時(shí)一定要安排化驗室重新復色,對染色配方進(jìn)行修正;此外針對不同時(shí)間進(jìn)貨和不同批號的染料、助劑也要進(jìn)行遞貨檢驗,避免染助劑的批次差異,檢驗合格后才能進(jìn)入生產(chǎn)使用。這樣保證原材料的一致性,是實(shí)現染色一次成功的先決條件 1.2坯定條件 滌綸尤其是含氨綸布種,一般都要經(jīng)過(guò)坯布預定型,以保證布面平整和規格的穩定,而坯布定型的條件(溫度、速度、風(fēng)量大?。┯謺?huì )直接影響后續染色時(shí)染料的上色深度和色光,這是由于滌綸的結晶區和非結晶區的分布以及分子鏈的運動(dòng)程度隨坯定溫度的變化而變化導致的,我們做過(guò)相關(guān)試驗,滌綸面料的上色率和坯布定型的溫度關(guān)系如下: 圖1定型溫度對滌綸織物尺寸熱穩定性的影響 圖2定型溫度對滌綸織物染色性能的影響
從圖中可以看出坯定溫度對染料上色率有很大影響,不同的坯定溫度,同一配方的染料吸收率很大,而這必然會(huì )引起顏色深淺、色光的差異。當坯布定型溫度低于180℃時(shí),染料吸收率隨溫度的增加而降低,當溫度高于180℃時(shí),染料的吸收率隨溫度的增加而增加,這主要是與滌綸的結晶性能有關(guān),低于180℃時(shí),滌綸的結晶速度隨定型溫度的增加而加快,由于形成的結晶多,染料上染就較少;而當溫度進(jìn)一步增高,可能引起大分子取向度的降低,所以吸收染料又增加。當繼續加熱到230~240℃時(shí),達到滌綸的軟化點(diǎn),滌綸非晶區的分子鏈運動(dòng)加劇,分子間相互作用的力都被拆開(kāi),此時(shí)類(lèi)似粘流態(tài),而結晶區內的鏈段事仍未被拆開(kāi),所以纖維只發(fā)生軟化,而不是熔融,但此時(shí)己?jiǎn)适Я死w維的使用價(jià)值,故在印染加工中不允許超越這個(gè)溫度。所以化驗室復色用布一定要取大貨坯定好的布,才能保證紗、織造、坯定條件穩定,知此方可提高染色的再現性。 1.3前處理 由于滌綸在紡絲過(guò)程中會(huì )施加一定的油劑,如果上油不勻會(huì )造成條干不勻或毛絲,從而影響布面品質(zhì),所以滌綸DTY加工絲一般含油率在2.5%左右。 而對于滌/氨綸坯布,由于氨綸上的硅油很多,且不同品種的氨綸含油量不一致,但坯布上的油如果除不干凈,會(huì )對染料上色有很大影響。這是由于分散染料具有親油性,布面如果含油率不均勻,那么染色后布面就會(huì )呈現色花現象,故染色前的除油過(guò)程很重要,一般全滌不加氨綸布種的除油配方如下(黑色、藏青色系為了節約能耗可以用除油染色一浴法): 溫度時(shí)間 95℃×20min 純堿 2 g/L 乳化劑SEM-35 2g/L 浴比 1:10 滌/氨綸布種一般坯布定型之前,先要經(jīng)過(guò)縮練機除油后再坯定,因為硅油經(jīng)高溫定型后丟除難度會(huì )增加,故采用縮煉機平幅去除大部分油劑。坯定后一般顏色可以直接下缸染色,特殊顏色對油比較敏感的,如玫紅色、灰色、綠色系列,染色之前還要再用如上除油配方再除油一次,以確保染色效果。 1.4染料選用 滌綸一般選用分散染料染色,分散染料不含有強水溶性基團,在染色過(guò)程中呈分散狀態(tài)進(jìn)行染色的一類(lèi)離子染料,按染色溫度或者升華牢度可分為三類(lèi),S型,SE型,E型。 在選用分散染料時(shí),要盡量選用同一類(lèi)型的染料,如果因為顏色色光或明暗度的需要最多只能差一個(gè)型號,千萬(wàn)不可跨型號選用,如果跨型號選用三原色組合,那么染料上色同步性差,必然導致色差和缸差大、布面顏色不純,同時(shí)由于對工藝條件敏感, 易產(chǎn)生色花異常,導致染色的一次成功率很低。 表1分散染料分類(lèi)及性能表
此外同一種顏色的染料可以帶有不 1.5敏感色系 大貨生產(chǎn)前由化驗室制作階段染色曲線(xiàn)(step dyeing),以供技術(shù)人員制定染色工藝曲線(xiàn),因為有時(shí)即使是同一類(lèi)型的三原色染料,由于其顆粒大小的問(wèn)題,也不會(huì )完全同步上色,對于一些敏感色系, 例如:灰色,紫色,咖啡色等,就要借助階段染色曲線(xiàn)結果來(lái)制定相應的染色工藝曲線(xiàn),在哪一個(gè)溫度點(diǎn)染料吸收較快,那在這個(gè)溫度的前一個(gè)溫度點(diǎn)就要適當保溫,或放慢升溫速度,如圖3所示:
圖3紫色階段染色曲線(xiàn) 從圖3可以看出,90~110℃之間染料出現明顯上染,通過(guò)殘液染色也得到了印證,此即為紫色配方組合的關(guān)鍵染色階段,在此階段內染料大量上染,極易造成染色不勻,因此在制定染色工藝時(shí),此階段應采用慢升溫,并進(jìn)行適當持溫的方式,使配方組合中各支染料均勻上染。 1.6染色條件 分散染料一般在酸性條件下染色,不同分散染料對PH值得敏感程度不同,有的染料染色時(shí)要求的PH值范圍很窄,例如分散彩藍BlueBB染色時(shí)要求的pH為3.5~4.5,超出此范圍時(shí),色光差異很大,故一般情況下,化驗室打色復色時(shí)都會(huì )測量染液的PH值, 為了保證大貨生產(chǎn)的缸差和色差,每一缸都要求員工測量染液的PH值,確保和化驗室打色的PH值一 致,偏差在±0.2以?xún)取?/span> 2自動(dòng)化設備的應用 自德國提出工業(yè)4.0,掀起第四次工業(yè)革命的熱潮以來(lái),我國政府也適時(shí)提出《中國制造2025》規劃, 把智能智造作為兩化深度融合的方向。紡織印染行業(yè)作為傳統產(chǎn)業(yè),也需不斷借助智能化、自動(dòng)化設備,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級的同時(shí),提升品質(zhì)、降低能耗。 2.1化驗室自動(dòng)化設備 傳統的化驗室打色、調配方完全依賴(lài)人工, 需要人工化染料、計算、吸液,然后打樣,再通過(guò)人眼判別小樣與標樣差異,調整配方,其工作效率和質(zhì)量與操作人員的經(jīng)驗密切相關(guān),也易引起人工操作誤差。我司從降低人工誤差的角度出發(fā),對化驗室設備進(jìn)行了自動(dòng)化改造,采用無(wú)管式自動(dòng)滴定系統與Datacolor測配色系統,如下圖所示: 圖4無(wú)管式自動(dòng)滴定系統 圖5 Datacolor測配色系統 采用上述自動(dòng)化設備后,對打樣人員的經(jīng)驗性要求大大降低,普通人員也可很快進(jìn)入角色,人工操作誤差大大降低。 2.2染整中央SPC監控系統 眾所周知針織染色大多采用間歇式染色設備,生產(chǎn)效率較低,大部分工廠(chǎng)為提高工人工作積極性,進(jìn)而提升生產(chǎn)效率,大都采用計件制,但容易造成部分工人不按設定工藝操作,偷減工藝進(jìn)而造成生產(chǎn)異常的問(wèn)題。針對此問(wèn)題,我司設立染整中央SPC監控系統,如下圖所示,可以實(shí)時(shí)監控每一臺染缸的染色工藝與設定工藝是否相同,此外發(fā)生異常時(shí),也可以作為判別是人為異常還是工藝異常的依據。 圖6 SPC中央監控系統一排單 圖7 SPC中央監控系統一工藝曲線(xiàn) 2.3染助劑自動(dòng)輸送系統 傳統的印染廠(chǎng)采用人工稱(chēng)量染助劑,存在的缺點(diǎn)是:(1)工人勞動(dòng)強度大,工作條件惡劣;(2)長(cháng)時(shí)間高強度工作,注意力下降,容易出現稱(chēng)錯料的問(wèn)題,造成整缸回修或報廢,損失嚴重。針對此類(lèi)問(wèn)題,我司配置了新型染助劑自動(dòng)輸送系統,如下圖所示: 圖8染助劑自動(dòng)運輸系統一控制中心 圖9染助劑自動(dòng)輸送系統一管路排布 該系統集“稱(chēng)料、化料、輸送”三項功能于一體, 可以實(shí)現“自動(dòng)上料、助劑智能存儲、發(fā)料;助劑高精計量分配;染料自動(dòng)化料稀釋、輸送;配方信息管理; 互聯(lián)網(wǎng)遠程監控;成本統計分析”等智能化控制。 通過(guò)上述自動(dòng)化設備的應用,我司人工操作異常大幅降低,從6%下降到3%,下降約3%,節省了大量回修成本。 3印染專(zhuān)用污水回用技術(shù) 通過(guò)數據分析,我司生產(chǎn)面料中化纖和棉占比分別為50%使用染料包括50%分散染料、40%活性染料、6%陽(yáng)離子染料、4%酸性染料,助劑有元明粉、純堿、雙氧水、保險粉、冰醋酸等。每天產(chǎn)生廢水4500 噸,主要來(lái)源為生產(chǎn)廢水和生活廢水。通過(guò)調研, 決定采用水解酸化/接觸氧化/氣?。盀V+精濾/超濾/反滲透工藝處理針織印染廢水,結果表明該工藝對廢水中COD、色度、懸浮物等各項指標去除率達到95%以上,回用水水質(zhì)完全滿(mǎn)足針織印染工藝的需求。該工藝產(chǎn)生的污泥很少,且回用水的運行成本遠遠低于新鮮水和廢水處理的費用之和,給企業(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟效益。 該項目配置2200立方米/天印染專(zhuān)用污水回用處理系統,該系統包括污水預處理和污水回用處理系統兩部分。主要構筑物為新建熱水池1座、調節池1座、初沉池1座、水解酸化池1座、二沉池1座、回用水池1座、污泥池l座、設備用房2座、接觸氧化池1座、氣浮池1座、氣浮出水池1座。主要設備為板框壓濾機2 臺、石英砂過(guò)濾器2臺、活性炭過(guò)濾器2臺、UF超濾設置1套、RO反滲透裝置1套、加酸裝置、加堿裝置、加堿裝置、加藥裝置。日產(chǎn)2200噸的回用水,全部供染整車(chē)間使用。 圖10不同工藝處理印染污水后水質(zhì)變化 廢水經(jīng)過(guò)不同工藝處理后,污水逐漸變得清澈透明,經(jīng)各級處理,黑色污水的色度顯著(zhù)下降,比如生化池內上清液色度呈現土黃色,下層出現底物, 這與生物氧化有很大關(guān)系;過(guò)濾器內水的色度幾乎全部脫除。另外,各級處理環(huán)節出水COD也有明顯的變化。調節池、初沉池、接觸氧化池、二沉池、氣浮池、超濾膜的COD分別是828mg/L,408mg/L,54mg/ L,33mg/L,20mg/L,4mg/L。這表明,該工藝流程對廢水處理效果顯著(zhù),極為適合處理該類(lèi)水質(zhì)的廢水。 經(jīng)過(guò)中水回用處理工藝后,回用水中未檢測到色度、懸浮物、鐵離子、硬度,pH呈現中性,電導率為38.lus/cm,余氯與COD分別為O.Olmg/L、2mg/L,回用水水質(zhì)已完全達到染色使用標準。 本項目建成后,全年可產(chǎn)生回用水66萬(wàn)噸。 CODcr、NH3-N外排量分別削減33t/a、3.3t/a,建成后CODcr、NH3-N總量在原廠(chǎng)區內平衡,故節水和生態(tài)效益顯著(zhù);據計算,采用本項目污水回用處理總成本為5.08元/噸水,而同期采用新鮮水染色、之后廢水排至污水處理廠(chǎng)的總費用為10.38元/噸水,故本項目可節約成本5.3元/噸水,全年累計節約349.8萬(wàn)元。 此外我司還采用了污水余熱回收和太陽(yáng)能預熱水技術(shù),將軟水溫度由20℃提升至45℃,熱水直接供染缸進(jìn)行高溫皂洗。每天可以產(chǎn)生300噸45℃以上的熱水,全年可節約蒸汽3750噸,節約蒸汽費用75萬(wàn)元;將染色機的蒸汽冷凝水及降溫時(shí)的冷卻水集中回收到回用水池,用于高溫皂洗,由于回用水的溫度遠高于常溫冷水,故可節約蒸汽,節省工藝時(shí)間。以每天可節約用水500噸,每年生產(chǎn)285天計算,全年可節約生產(chǎn)用水14.25萬(wàn)噸,節約費用24.225萬(wàn)元,同時(shí)也減少排污11.69萬(wàn)噸,減少開(kāi)支排污費21.042萬(wàn)元。 全年可節約水費和排污費共計45.267萬(wàn)元。 4小結 目前印染行業(yè)針對節能減排而開(kāi)發(fā)的各種新設備、染助劑、工藝等不斷涌現,作為染整廠(chǎng)的技術(shù)管理工作者,要緊跟技術(shù)發(fā)展的方向,勇于嘗試,也希望各位有用過(guò)效果良好的節能減排技術(shù),能夠提出來(lái)交流,共同促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)步! |